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    塑料机加工过程中背压的形成、作用与调校

    来源:peek板材供应商-恒鑫实业    作者:PEEK板材加工
    塑料机加工过程中背压的形成、作用与调校,peek板材供应商恒鑫实业
    背压的形成
      在塑料熔融 、塑化过程中,熔料不断移向料筒前端(计量室内) ,且越来越多,逐渐形成一个压力,推动螺杆向后退。为了阻止螺杆后退过快,确保熔料均匀压实,需要给螺杆提供一个反方向的压力,这个反方向阻止螺杆后退的压力称为背压。
      背压亦称塑化压力,它的控制是通过调节注射油缸之回油节流阀实现的。
      背压预塑化螺杆注塑机注射油缸后部都设有背压阀,调节螺杆旋转后退时注射油缸泄油的速度,使油缸保持一定的压力;全电动机的螺杆后移速度(阻力)是由AC伺服阀控制的。
    适当调校背压的好处 :
      1、能将炮筒内的熔料压实 ,增加密度 ,提高射胶量 、制品重量和尺寸的稳定性。
      2 、可将熔料内的气体“挤出” ,减少制品表面的气花  、内部气泡、提高光泽均匀性 。减慢螺杆后退速度,使炮筒内的熔料充分塑化,增加色粉、色母与熔料的混合均匀度,避免制品出现混色现象。
      3 、减慢螺杆后退速度 ,使炮筒内的熔料充分塑化,增加色粉 、色母与熔料的混合均匀度 ,避免制品出现混色现象。
      4、适当提升背压,可改善制品表面的缩水和产品周边的走胶情况。
      5、能提升熔料的温度,使熔料塑化质量提高 ,改善熔料充模时的流动性,制品表面无冷胶纹。
    背压太低时,易出现下列问题:
      1、背压太低时,螺杆后退过快,流入炮筒前端的熔料密度小(较松散),夹入空气多。
      2 、会导致塑化质量差、射胶量不稳定,产品重量 、制品尺寸变化大。
      3、制品表面会出现缩水、气花、冷料纹、光泽不匀等不良现象。
      4、产品内部易出现气泡,产品周边及骨位易走不满胶 。
    过高的背压,易出现下列问题:
      1 、炮筒前端的熔料压力太高、料温高、粘度下降,熔料在螺杆槽中的逆流和料筒与螺杆间隙的漏流量增大,会降低塑化效率(单位时间内塑化的料量).
      2  、对于热稳定性差的塑料(如:PVC 、POM等)或着色剂,因熔料的温度升高且在料筒中受热时间增长而造成热分解 ,或着色剂变色程度增大,制品表面颜色/光泽变差。
      3 、背压过高,螺杆后退慢,预塑回料时间长 ,会增加周期时间 ,导致生产效率下降 。
      4、背压高,熔料压力高 ,射胶后喷嘴容易发生熔胶流涎现象,下次射胶时,水口流道内的冷料会堵塞水口或制品中出现冷料斑 。
      5、在啤塑过程中,常会因背压过大,喷嘴出现漏胶现象 ,浪费原料并导致射嘴附近的发热圈烧坏。
      6、预塑机构和螺杆筒机械磨损增大。
    背压的调校 :
      注塑背压的调校应视原料的性能、干燥情况、产品结构及质量状况而定  ,背压一般调校在3-15kg/cm3 。当产品表面有少许气花、混色、缩水及产品尺寸、重量变化大时,可适当增加背压。当射嘴出现漏胶、流涎、熔料过热分解 、产品变色及回料太慢时可考虑适当减低背压 。
      背压是注塑成型工艺中控制熔料质量及产品质量的重要参数之一 ,合适的背压对于提高产品质量有着重要的作用 ,不可忽视!
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